立磨在工作中如果出现堵料等情况,轻微者导致生产效率低下,产品质量下降,严重的甚会导致机器的跳停,无法正常工作。那么,遇到了这种情况要怎么处理呢?本文以石灰石磨粉为例,分享立磨机堵料的原因、解决办法,及如何判断立磨是否堵料。
立即减少喂料量,同时加大系统拉风,适当提高研磨压力。通常经过1~2h的调整,可以恢复到正常状态。若不行,则只有止料,甩空刮料板腔里积料,然后重新喂料。
从中控操作参数判断
1)主电动机功率异常升高。通常研磨压力、料床厚度及其对应的主电动机功率是在一定范围内小幅度波动的。料床厚度越高,主电动机功率越大。如果料床厚度较薄(在正常范围内),而主电动机功率却高出几百千瓦,则预示着刮板腔里有积料的可能。所以主电动机功率是堵料的敏感参数。
2)立磨机差压升高和入口负压降低。磨机热风管道的交汇处为磨机的刮板腔,热风从刮板腔向上经喷环处倾斜的导向叶片产生强大的旋流进入粉磨腔,进行烘干和提升作业。刮板腔里积料,必然导致通风面积减小,通风受阻,其立磨机入口负压降低,而出磨风机拉风不变,必然导致立磨机差压上升。
3)立磨机振动持续在较高的水平线上波动。这种振动不同于正常运行时小幅度振动,也不同于因磨腔里进铁件而产生的突发性振动(瞬间有很高的峰值),它是在比正常振动值高1~2mm/s的振幅上始终振动。
4)立磨机入口温度缓慢降低。立磨机入口气温检测热电偶安装在刮板腔里。如果排除掉热电偶本身故障和窑尾废气温度影响外,则说明是热电偶探头已埋在吐渣料中,与气流接触不到的缘故。
在同一时间上述4个参数都发生异常的话,则可以明确地判定立磨刮板腔里积料。
现场巡检判断
1)看吐渣料的量。如果吐渣料比平时大,则应检查立磨机吐渣料卸料斗。
2) 听卸料斗处卸料的声音。若卸料斗里没有积料,则被立磨机刮板刮落的吐渣料很清脆地落在斗子里。也可用手锤敲击斗壁,若声音发闷,则料斗里积料。如果堵料严重,则会从减速器上部立磨机运转部位与静止部位的密封处向外喷灰。
要想彻底解决立磨堵料跳停故障,首先要弄清楚该故障发生的根本原因,另外还有确定合理的给料量、保证输送机质量可靠及设置合理的立磨腔型,保证输料的顺利。
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